《先進過程控制》課程作業(yè)
題目:先進過程控制技術(shù)在催化裂化領(lǐng)域的應(yīng)用
學(xué)生姓名:田*
學(xué) 號:201*309
專 業(yè):控制工程
班 級:研2017-11
先進過程控制技術(shù)在催化裂化領(lǐng)域的應(yīng)用
田俊
內(nèi)蒙古科技大學(xué) 信息工程學(xué)院
摘要:催化裂化裝置是石油加工過程中經(jīng)濟效益最高、工藝最復(fù)雜的生產(chǎn)裝置,在操作控制上稍有所改進或提高,就會帶來顯著的經(jīng)濟效益,于是在催化裂化裝置應(yīng)用先進控制(APC)技術(shù)就成了企業(yè)提高效益的明智選擇。本文結(jié)合洛陽石化I套催化裂化裝置的實際應(yīng)用情況,介紹了先進控制系統(tǒng)的工作原理與結(jié)構(gòu)組成,并詳細闡述了裝置上先進控制器的投用過程。APC采用動態(tài)機理模型,以常規(guī)PID為基礎(chǔ),在催化裂化裝置實施反再分餾和吸收穩(wěn)定部分先進控制,設(shè)計了反再分餾和吸收穩(wěn)定先進控制器,并詳細分析了兩個控制器的設(shè)計思想,最終使控制平穩(wěn)性得到加強,實現(xiàn)了質(zhì)量卡邊控制,顯著地降低了各塔設(shè)備的操作波動、能耗與運行成本,提高了高價值產(chǎn)品(液收)收率。APC技術(shù)在I套催化裂化裝置獲得了成功應(yīng)用,取得了預(yù)期的控制效果,給企業(yè)帶來了顯著的經(jīng)濟效益。
引言
催化裂化作為煉油、煉化行業(yè)的核心加工裝置,顯然提高裝置的生產(chǎn)水平對企業(yè)的經(jīng)濟效益起著重要作用。但催化裂化工藝由于其過程的復(fù)雜性,很難用精確的反應(yīng)動力學(xué)模型來描述,同時,現(xiàn)場一般也難于提供可靠的質(zhì)量分析儀表進行檢測、分析進料組成的變化。基于這些復(fù)雜的情況,采用DCS的常規(guī)PID控制很難及時地進行調(diào)整,經(jīng)常造成操作波動,影響裝置的經(jīng)濟效益。于是在催化裂化裝置應(yīng)用先進控制(APC)技術(shù)就成了眾多企業(yè)提高效益的明智選擇。洛陽石化分公司面對不斷變化的市場需求和運行環(huán)境,為了取得更好的經(jīng)濟效益,I套催化裂化裝置于2012年5月引入先進控制系統(tǒng)。此系統(tǒng)投用以來已連續(xù)運行兩年多時間,觀測其運行狀況一直比較穩(wěn)定,經(jīng)濟效益顯著。
采用APC技術(shù)可以在DCS系統(tǒng)常規(guī)控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,投入少量的資金及勞動力,就能產(chǎn)生較好的收益,使工藝參數(shù)尤其是分餾塔、穩(wěn)定塔的操作條件控制更加穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)卡邊操作,使產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力得到提高,因而產(chǎn)生較好的收益。
1先進控制系統(tǒng)概況。
1.1先進控制技術(shù)概述[1,2]
先進控制是通過安裝于計算機上的特殊軟件與DCS上的PID調(diào)節(jié)器配合應(yīng)用,對裝置進行綜合調(diào)節(jié),同時滿足生產(chǎn)中多個控制要求的技術(shù)。因為外界運行環(huán)境不斷變化,而且參數(shù)具有未知性、時變性、突變性以及不穩(wěn)定性,復(fù)雜工業(yè)系統(tǒng)往往具有不可預(yù)測性,這時用來處理復(fù)雜工業(yè)系統(tǒng)采用常規(guī)PID控制效果不好,常規(guī)PID控制器很少考慮到變量之間的相互作用,而且是在被控參數(shù)產(chǎn)生偏差后才進行調(diào)節(jié)。由于裝置變量之間總是存在相互作用,因此采用先進控制技術(shù)往往效果較好。先進控制器中包含有裝置信息,根據(jù)來自系統(tǒng)外部的干擾信息和生產(chǎn)中的調(diào)節(jié)信息,先進控制器可以預(yù)測出裝置未來的變化趨勢。先進控制在滿足了多個控制要求之后,能夠根據(jù)操作人員設(shè)置的參數(shù),進一步實現(xiàn)生產(chǎn)綜合效益的最大化。
先進控制是一套工業(yè)應(yīng)用軟件,它將整個生產(chǎn)裝置或者某個工藝單元作為一個整體研究對象,首先通過現(xiàn)場測試,量化描述各變量之間的相互關(guān)系,建立過程多變量控制器模型。利用該模型可以預(yù)測裝置的變化,提前調(diào)節(jié)多個相關(guān)的操作變量,因而可提高裝置運行的穩(wěn)定性。通過實施先進控制,改善工業(yè)生產(chǎn)過程動態(tài)品質(zhì),減少關(guān)鍵變量的波動幅度,使其更接近于理想目標值,從而將工業(yè)生產(chǎn)過程推向更接近裝置約束臨界條件下運行,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,提高目標產(chǎn)品的產(chǎn)率及生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)處理能力,降低生產(chǎn)運行成本、減少裝置能耗、提高經(jīng)濟效益,最大限度地滿足動態(tài)多變市場的需求,提高目標產(chǎn)品的市場競爭力。
1.2先進控制技術(shù)的工作原理
多變量先進控制技術(shù),是以過程計算機系統(tǒng)及其上位機為實施平臺,以常規(guī)控制為基礎(chǔ),突破了常規(guī)PID控制的控制回路各自獨立的工作模式,以整個生產(chǎn)裝置或裝置單元為對象,根據(jù)各變量間的模型關(guān)系,利用先進控制方法對裝置實施協(xié)調(diào)統(tǒng)一的控制。
現(xiàn)階段先進控制技術(shù)在石油化工生產(chǎn)裝置的應(yīng)用,普遍采用的是預(yù)測控制技術(shù)。預(yù)測控制技術(shù),采用“模型預(yù)測、反饋校正、滾動優(yōu)化”的控制算法,根據(jù)對將來幾步的預(yù)測,決定走當前一步,參見圖1。而常規(guī)PID控制,是基于誤差的控制,即“走一步,看一步”。
圖1 預(yù)測控制基本原理示意圖
由于先進控制把主要被控對象和控制量全部納入控制系統(tǒng),因而具有良好的跟蹤性能。先進控制在偏差控制的基礎(chǔ)上,將過程模型作為控制器內(nèi)部模型,提高過程信息和知識利用率,可以實現(xiàn)多目標協(xié)調(diào)優(yōu)化控制。[3-5]
1.3先進控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)[6]
先進控制軟件是美國AspenTech公司的DMCplus,控制系統(tǒng)如圖2所示。基于不可測變量在線計算和常規(guī)PID控制系統(tǒng)的先進控制系統(tǒng),上連優(yōu)化,下接常規(guī)控制。其主要目的是取得比常規(guī)PID控制更好的控制性能,質(zhì)量平穩(wěn)卡邊,在不超約束的條件下,使生產(chǎn)過程隨時運行在優(yōu)化狀態(tài),尤其對多變量互相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)過程,PID控制常常無能為力,先進控制具有明顯的優(yōu)勢。其主要特點:通過調(diào)整常規(guī)PID控制器的給定值,實現(xiàn)先進控制器的控制作用,即PID的給定被作為先進控制的操作變量。當先進控制投用后,作為先進控制調(diào)節(jié)手段的PID控制器的給定值由先進控制調(diào)整,不再由操作員調(diào)整。
圖2 先進控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2、先進控制系統(tǒng)的實施
2.1 反再分餾先進控制器
催化裂化分餾塔的任務(wù)主要是把反應(yīng)送來的油氣混合物按沸點范圍分割為富氣、汽油、輕柴油和油漿等餾分,并保證各個餾分的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
反再分餾先進控制器運行周期為1分鐘,控制器見圖3:
圖3 反再分餾先控系統(tǒng)操作畫面
分餾系統(tǒng)先進控制器主要有以下控制指標:
1)重要變量平穩(wěn)控制。包括分餾塔頂溫度、塔底溫度、各側(cè)線抽出溫度以及回流罐液位和塔底液位的平穩(wěn)控制。
2)質(zhì)量卡邊控制。通過利用基于過程動態(tài)數(shù)學(xué)模型的軟測量技術(shù),該系統(tǒng)可以實時給出分餾塔塔底液位、溫度及各產(chǎn)品質(zhì)量,將其控制在合格的范圍內(nèi),并對粗汽油、輕柴油產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量卡邊控制。
3)多變量協(xié)調(diào)。在各種工況下,自動選擇操作變量MV,使其被控變量CV達到控制要求,使操作變量及其相關(guān)變量不超限。
4)實時優(yōu)化,節(jié)能降耗。在保證塔頂、塔底溫度及產(chǎn)品質(zhì)量合格的情況下,適當降低塔底換熱器取熱或塔頂回流量,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
2.2吸收穩(wěn)定先進控制器
吸收穩(wěn)定單元的主要作用是加工來自分餾塔頂油氣分離器的粗汽油和富氣,分離出瓦斯和液化氣,并產(chǎn)出合格的穩(wěn)定汽油。由于涉及各塔、分離罐的串聯(lián)操作,上游出料波動會對下游液位產(chǎn)生干擾,有時候會引起較大波動。設(shè)計吸收穩(wěn)定先進控制器的主要目的是通過實施非線性液位以及液位速率控制,可以維持各塔、分離罐液位平穩(wěn),并在給定區(qū)域內(nèi),使上游出料波動減小,變化平緩,這樣對后續(xù)單元操作以及轉(zhuǎn)化率的計算都有益處。
吸收穩(wěn)定系統(tǒng)先進控制器運行周期為1分鐘,控制器見圖4:
圖4 吸收穩(wěn)定先控系統(tǒng)操作畫面
吸收穩(wěn)定系統(tǒng)先進控制器主要有以下控制指標:
1)上下游協(xié)調(diào)控制。通過實施液位以及液位速率控制,可以維持各塔底、分離罐液位平穩(wěn),并在給定區(qū)域內(nèi),使進料流量變化平緩。
2)支路平衡以及液位非線性控制。吸收塔、解析塔和穩(wěn)定塔都存在著支路平衡控制問題,同時還存在著液位控制問題。因此設(shè)計了一個大的非線性液位及支路平衡控制方案,在實現(xiàn)各支路溫差控制的同時,實現(xiàn)了吸收穩(wěn)定單元各塔液位的非線性控制。
3、先進控制器的投用
1、控制器的投用
1)檢查,工況正常,儀表數(shù)據(jù)顯示正常,各CV和MV的上、下限設(shè)置合理。
2)檢查,計時器運行正常。
3)符合條件后,先檢查各CV投入狀態(tài),如果不為“投用”,則修改其為“投
用”。檢查各CV的投用狀態(tài)是否都為”GOOD”,如果不是,依據(jù)操作畫面使用說明中羅列的情況一一排除原因,解決不了的異常情況交由工程師處理。各約束狀態(tài)是否都為”NORMAL”,如果不是,再次檢查上、下限設(shè)置是否合理。
4)檢查底層控制回路的控制模式是否處于投用APC要求的投用前(MAN或
者AUT),如果不是,修改為APC要求的投用前的控制模式AUT或MAN,兩個先進控制器MV回路的投用前回路模式及投用后回路模式詳見表1:
反再分餾部分MV回路APC投用前后的模式定義 | ||||
操縱變量 | 位號 | 描述 | 先控投用前模式 | 先控模式 |
MV1 | TDIC302.MV | 主風放空閥 | MAN | ROUT |
MV2 | FIC407.SV | 頂循抽出流量 | AUT | RCAS |
MV3 | FIC409.MV | 一中抽出流量 | MAN | ROUT |
MV4 | FIC432.MV | 油漿下返塔流量 | AUT | RCAS |
MV5 | FIC415.MV | 油漿產(chǎn)品外甩量(去罐區(qū)) | MAN | ROUT |
MV6 | FIC415A.MV | 油漿產(chǎn)品外甩量(去四聯(lián)合) | MAN | ROUT |
MV7 | FIC417.SV | 粗汽油流量 | AUT | RCAS |
吸收穩(wěn)定部分MV回路APC投用前后的模式定義 | ||||
操縱變量 | 位號 | 描述 | 先控投用前模式 | 先控模式 |
MV1 | FIC501.SV | 吸收塔吸收劑流量(穩(wěn)定汽油) | AUT | RCAS |
MV2 | FIC505.MV | 貧吸收劑流量 | MAN | ROUT |
MV3 | FIC508.SV | 解吸塔進料 | AUT | RCAS |
MV4 | TIC527.MV | 解吸塔底再沸返塔溫控閥 | MAN | ROUT |
MV5 | FIC509.MV | 穩(wěn)定塔塔頂冷回流流量 | MAN | ROUT |
MV6 | TIC502.MV | 穩(wěn)定塔底再沸器返塔溫控閥位 | MAN | ROUT |
表1 先進控制器MV回路的投用前后回路模式
1)檢查該MV儀表數(shù)據(jù)/當前值顯示正常,上、下限設(shè)置合理 。
2)檢查該MV的控制模型是否處于投用APC要求的控制前模式,如果不是,則需要將回路模式切換為自動AUT或者手動MAN模式。
3)將MV投用開關(guān),切換到“投用”狀態(tài)。
3、單個CV的投用
1)檢查該CV儀表數(shù)據(jù)/當前值顯示正常,上、下限設(shè)置合理。
2)啟動該CV投用開關(guān),等待MV的投用狀態(tài)顯示為”GOOD”, 則此時該變量進入先進控制監(jiān)控,該變量投用過程結(jié)束。
4、單個DV的投用
DV的投用和切除操作由儀表工程師在上位機進行。
1)檢查該DV儀表數(shù)據(jù)/當前值顯示正常。
2)啟動該DV投用開關(guān),等待MV的投用狀態(tài)顯示為”GOOD”, 則此時該變量進入先進控制監(jiān)控,該變量投用過程結(jié)束。
4、先進控制器的實施效果[7,8]
該系統(tǒng)自2012年5月投用,經(jīng)過兩年多的不斷調(diào)整與完善,各項功能均達到了預(yù)期目的,先進控制系統(tǒng)已經(jīng)初步發(fā)揮了作用,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:裝置提高液收(汽油+柴油+液態(tài)烴)收率0.75%以上,這部分提高主要來自于焦炭、油漿等重組分產(chǎn)品產(chǎn)率的降低;系統(tǒng)自動化水平大大提高,降低了操作人員的勞動強度;系統(tǒng)運行安全平穩(wěn);改善了系統(tǒng)控制性能,主要控制指標平穩(wěn)性提高;在平穩(wěn)操作的基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)主要參數(shù)實行卡邊控制,提高高價值產(chǎn)品收率,卡邊控制帶來了顯著的經(jīng)濟效益。
I套催化裂化裝置使用先進控制系統(tǒng)后,總體提高液收0.75%以上。液收是本裝置重要產(chǎn)品,提高其收率意味著經(jīng)濟效益的提升,先進控制投用前后具體各產(chǎn)品收率變化情況如表2。
時間段 產(chǎn)品收率 | 先進控制投用前(2012年) | 先進控制投用后(2013年) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
液化氣 % | 14.64 | 14.48 | 14.74 | 15.81 | 16.53 | 11.94 | 14.26 | 19.45 |
汽油 % | 51.25 | 51.18 | 52.22 | 51.94 | 52.36 | 49.57 | 51.92 | 46.51 |
柴油 % | 24.73 | 24.47 | 23.37 | 22.12 | 21.70 | 29.79 | 25.63 | 24.31 |
液收 % | 90.62 | 90.13 | 90.33 | 89.87 | 90.59 | 91.29 | 91.81 | 90.27 |
表2 先進控制投用前后各產(chǎn)品收率變化情況
此外,先進控制投用前后(2013年相比2012年1-4月)統(tǒng)計裝置平穩(wěn)率提高了0.2%,產(chǎn)品質(zhì)量2012年1 -4月有24個點超廠控指標,而2013年僅有8個點超標,質(zhì)量合格率提高了1.5%。由此可見,先進控制系統(tǒng)的應(yīng)用顯著地提高了各塔設(shè)備的操作平穩(wěn)性,并實現(xiàn)了部分產(chǎn)品質(zhì)量指標的卡邊控制,改善產(chǎn)品質(zhì)量,降低操作難度。與此同時,隨著裝置平穩(wěn)性進一步的改善,使各塔設(shè)備的能耗大幅度地下降,實現(xiàn)裝置的安全、高產(chǎn)、低耗、節(jié)能和減排。
5、結(jié)論
經(jīng)過兩年多的運行,先進控制系統(tǒng)運行可靠平穩(wěn),操作簡便。實踐證明先進控制技術(shù)在I套催化裂化裝置上的應(yīng)用效果是明顯的,取得了顯著的經(jīng)濟效益,為石油化工流程工業(yè)企業(yè)更好地實現(xiàn)“安穩(wěn)長滿優(yōu)”提供更有力的支撐和保障,該先進控制系統(tǒng)是把高科技含量技術(shù)成果應(yīng)用到實際生產(chǎn)裝置上的一次成功應(yīng)用。
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