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家里大掃除,清理出來了好多我之前玩的玩具還有雜物之類的,家人覺得沒啥用了就準(zhǔn)備扔掉,幸好我眼疾手快,從垃圾堆中搶救出來了一個小的玩具車。
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2019-11-6 23:10 上傳
翻個面,發(fā)現(xiàn)車底有安裝電池的位置,于是屁顛屁顛下樓買電池,準(zhǔn)備安上試試。
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2019-11-6 23:11 上傳
裝好電池,打開開關(guān),車子不動。。。
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2019-11-6 23:12 上傳
是不是哪里壞了?拆開看看
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2019-11-6 23:13 上傳
目測這個應(yīng)該是遙控車。。。于是回頭一頓翻找,要說長的像遙控器的,我直找到了這個。。:
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2019-11-6 23:14 上傳
這下遙控器估計失蹤了,所以現(xiàn)在這個車沒法控制,遂仗著自己單片機的半桶水知識,決定改造這個遙控車?纯存溄与娐钒宓木,好像也沒幾根,這個電路板肯定是不能用了,所以直接把線剪掉。
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2019-11-6 23:14 上傳
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2019-11-6 23:14 上傳
但是問題來了,發(fā)現(xiàn)鏈接著后面驅(qū)動齒輪箱的有兩根線,不知道哪兩根是驅(qū)動電機的,為了搞清楚方便后面改造,遂拆之。
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2019-11-6 23:14 上傳
看清楚了,明顯右邊兩根是嘛,剪掉!
下面開始 改造
首先清理清理雜亂的工作臺(書桌)
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2019-11-6 23:15 上傳
清理好了,好像并沒有干凈到哪里去。。。
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2019-11-6 23:15 上傳
拿出遙控車,首先拆解,得到如下部分!
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2019-11-6 23:15 上傳
那么首先改造轉(zhuǎn)向部分,拿出一顆來自TOWER PRO的9克舵機
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2019-11-6 23:16 上傳
稍微的修建舵機的搖臂,使其完美嵌入到轉(zhuǎn)向臂的缺口里
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2019-11-6 23:16 上傳
注意現(xiàn)在只是假,不要用膠水把舵機固定死了,因為舵機出廠時候可能不在正中央的位置,需要給舵機通電后舵機找中位!
下面拿出拆下的轉(zhuǎn)向機構(gòu)上固定板(應(yīng)該叫這個名字)
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2019-11-6 23:17 上傳
攔腰截斷,只留下前面一點用作固定轉(zhuǎn)向輪使用。
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2019-11-6 23:18 上傳
安裝上去,新鮮假組照奉上!
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2019-11-11 04:00 上傳
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2019-11-11 04:01 上傳
轉(zhuǎn)向機構(gòu)改裝完成,下面開始電路設(shè)計焊接!
電路設(shè)計篇
頭腦風(fēng)暴了一下,繪制了兩張電路圖,遙控器端的:
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2019-11-11 04:02 上傳
還有接受端的
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2019-11-11 04:02 上傳
拿出需要的元器件:
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2019-11-11 04:02 上傳
開始焊接遙控器
首先固定好搖桿的位置以及單片機的位置,選擇合適的位置焊接往往可以簡化走線以及節(jié)省焊料,最恰當(dāng)?shù)姆绞绞菍纹瑱C放在板子中間
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2019-11-11 04:03 上傳
焊接好單片機以及搖桿之后,難度最大的部分就完成了。眨眼之間,剩下部分的焊接完成:
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背面
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鏈接電池盒
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使用3M膠粘貼電池盒至電路板背后,組裝完成
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2019-11-11 04:03 上傳
下面焊接接受端電路板
按照我設(shè)計的電路圖焊接,非常的方便。
焊好了,左邊到右邊依次是:無線模塊,單片機,電機驅(qū)動模塊以及右下角的穩(wěn)壓模塊
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把驅(qū)動電機的電源線焊上
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2019-11-11 04:03 上傳
開始編程
首先說發(fā)射端的,用單片機自帶的ADC管腳讀取搖桿位置函數(shù)
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2019-11-11 04:04 上傳
然后在主循環(huán)中,不斷讀取搖桿位置并且數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換,然后發(fā)射出去,當(dāng)收到ACK時,表示一包數(shù)據(jù)發(fā)射完成。
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2019-11-11 04:04 上傳
下面是接受端,使用定時器0產(chǎn)生控制驅(qū)動電機的500hz的PWM信號以及轉(zhuǎn)向舵機用的50hz的PWM信號。
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2019-11-11 04:04 上傳
接著接受數(shù)據(jù)包
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2019-11-11 04:04 上傳
然后用收到的數(shù)據(jù)改變占空比,即可控制轉(zhuǎn)向舵機以及驅(qū)動電機。
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2019-11-11 04:04 上傳
編程完畢,燒錄程序中。由于線不夠長,墊高電腦。
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2019-11-11 04:04 上傳
燒錄好之后粘貼電路板到車子上,以及電池盒
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2019-11-11 04:05 上傳
固定轉(zhuǎn)向舵機,由于沒有熱熔膠槍,采用土辦法
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2019-11-11 04:07 上傳
固定好了
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2019-11-11 04:07 上傳
將線束都扎一下
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2019-11-11 04:08 上傳
遙控器和遙控車的合影
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2019-11-11 04:08 上傳
為了方便換電池,不裝外殼了
上電先玩耍一下
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2019-11-11 04:09 上傳
一輛躺在垃圾堆的遙控車死而復(fù)生!
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2019-11-11 04:09 上傳
總結(jié)我這次改造凸顯的優(yōu)點
1.摒棄傳統(tǒng)的遙控玩具采用的MHZ頻段,采用更加通用的2.4GHZ頻段的無線通訊芯片,有更加遠的遙控距離,不會出現(xiàn)同品牌的遙控車一個遙控器可以遙控所有相同型號車輛的現(xiàn)象。
2.500HZ的PWM信號控制電機,車子速度可調(diào),并且使得車輛動力輸出更加線性,操控手感更加爽。
3.轉(zhuǎn)向采用舵機,動力更加強勁,轉(zhuǎn)向角度更加到位,為以后學(xué)習(xí)漂移操作預(yù)留空間。
4.使用18650品牌鋰電池供電,比傳統(tǒng)5號電池供電更加暴力,輸出電流更加大,秒殺聚能環(huán)。
5.在不改變車輛主要結(jié)構(gòu)的情況下,為車輛再次注入新鮮活力,為車輛帶來二次生命。
6.裝逼裝不出來了。。。文章后附源碼以及元件清單,請大家盡情享用。
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改造遙控車源代碼以及bom表.zip
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2019-11-11 04:15 上傳
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