找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 1262|回復(fù): 1
打印 上一主題 下一主題
收起左側(cè)

關(guān)于180度舵機抖動 單片機IO口模擬pwm 50hz

[復(fù)制鏈接]
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
樓主
ID:700956 發(fā)表于 2023-4-14 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的單片機PWM最小頻率只能設(shè)置到62hz,所以就寫了個函數(shù),用IO口模擬50hz,結(jié)果舵機會抖動...用的定時器計時,用的switch。想問問大家怎么排查都抖動的原因?看了輸出波形,輸出有時候會變成4V,這個有影響嗎,我試著串了個2K電阻,和之前一樣。直接用io口輸出的波形給舵機的,舵機正極給的5V,電流可以達(dá)到2A,應(yīng)該不是供電問題。還有其他可能得原因嗎?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復(fù)

使用道具 舉報

沙發(fā)
ID:540903 發(fā)表于 2023-4-14 15:20 | 只看該作者
從您的描述中,舵機的抖動可能由于以下原因之一引起:  pwm頻率不恰當(dāng) pwm頻率太低可能會導(dǎo)致舵機抖動,這通常是由于控制信號過于稀疏而引起的。您說單片機的最小pwm頻率是62hz,但是通常來說,一個50hz的輸入信號被建議至少使用200hz的pwm輸出信號。您可以嘗試增加pwm頻率,看看是否對舵機運動平穩(wěn)性有所改善。  io口負(fù)載問題 另外,io口的負(fù)載可能也是造成舵機抖動的原因。您提到通過串聯(lián)2k電阻來降低電壓給舵機,但是這樣只是讓當(dāng)前變化的合流減小了,并沒有真正解決io口負(fù)載的問題。建議您使用一個信號轉(zhuǎn)換器(如驅(qū)動器)來隔離負(fù)載和單片機,這樣能更好地保護(hù)微控制器不受到負(fù)載的干擾。  定時器使用問題 在定時器計時時,需要注意定時器溢出的時間周期是否合適,以及在觸發(fā)中斷時處理方式是否正確等。  舵機本身問題 除了上述原因外,如果以上排查均未果,則有可能是舵機本身存在一些問題。您可以嘗試將舵機鏈接到一個手動控制電路或者其他的pwm實驗平臺上,來測試舵機本身是否存在故障問題。  總之,按照上述分析逐步排查問題,一步步縮小范圍,找到可能造成舵機抖動的根本原因,這樣才能更好地解決問題

評分

參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復(fù)

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規(guī)則

小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網(wǎng)

快速回復(fù) 返回頂部 返回列表